钢板组合剪力墙界面脱空的红外热成像法检测
基于传热学理论,利用红外热成像检测技术对钢板组合剪力墙界面脱空问题进行了研究。结果表明,采用主动式热激励和被动式热激励加热两种方式可以有效识别出钢板组合剪力墙界面脱空的缺陷位置和尺寸,当钢板壁厚为1 mm时,可识别1 cm^2以上的缺陷;钢板壁厚为3 mm和5 mm时,可识别4 cm^2以上的缺陷。合理控制热激励功率和时间可以有效减小缺陷尺寸识别的误差率。结合工程实际,红外热成像法可以识别出钢板组合剪力墙界面脱空缺陷及未浇筑区域,便于在浇筑混凝土时进行实时跟踪检测。
基于磁流变液的电控转向阻尼器的控制系统建模
对基于磁流变液的电控转向阻尼控制器进行了系统介绍,建立了控制系统的状态空间表达式,通过对模型的状态空间进行分析,提出通过状态增益反馈矩阵将系统控制性能调节到理想状态的方法,并建立了控制系统基本控制策略。由于系统为非线性时变系统,所以在控制策略的制定中必须考虑车速对系统参数的影响。
Solidworks在VD炉设计中的应用
在50t车载式VD炉设计阶段,应用Solidworks软件的三维设计模块进行VD炉结构设计,并采用其无缝集成的Cosmos—simulation模块对VD炉进行结构强度分析,基于此进行结构设计优化及分析。在产品的设计阶段预估其结构强度、刚度并优化设计,为产品研发提供指导和依据,缩短产品开发周期及成本。
核磁共振分析原理的研究
文章介绍了一种全新的测量分析原理,即原子核具有磁场功能,并且其磁场功能可以用来准确测定组分的化学性质。这一特性为炼油化工领域产品质量的在线分析以及食品医药业等化学成分的在线分析提供了广阔的应用前景。该测量分析原理是根据原子核是由质子和中子组成的,质子具有"旋转子"的特性。"旋转子"可以认为是一种磁力矩向量,它使得质子像一个小磁体。当不存在外在磁场时,质子磁力矩向量的方向是随机的。当将质子放进一个静态强磁场时,质子的磁力矩向量使自己沿着外加磁场方向排列,就像磁体那样。
先导式纯水溢流阀仿真与试验研究
针对具有高压引流和二级节流新型结构阀口的先导式纯水溢流阀进行仿真和试验研究,建立阀的AMESim仿真模型,分析先导阀导向间隙、阻尼孔直径、敏感腔体积、阀芯质量以及弹簧刚度等不同参数对先导式纯水溢流阀特性的影响,在纯水液压综合性能试验台上进行先导式纯水溢流阀的静动态试验,并对仿真和试验结果进行对比分析。仿真与试验结果表明,液阻直径是先导式纯水溢流阀最主要的影响参数,而阀芯质量变化的影响则基本可以忽略;在小于20 L/min的小流量工况下的定压精度较低,而大于20 L/min的大流量工况下的定压精度较高;阀的动态响应试验表明,入口压力超调量小于30%,并且压力上升时间小于80 ms。
分光计和光栅衍射实验介绍
分光计是一种测量光线偏转角度的仪器,用于光谱分析和光波波长的测定,本文介绍了分先计的结构原理和调节方法,并对光栅衍射现象进行了分析介绍。
RS-232串行通信消除干扰噪声的设计方法分析
RS-232通信线路在传输信号的过程中,数据由于受到某些电磁干扰而使原来的数据信号发生错误。为此对RS-232通信线路的防干扰问题进行了分析。
负载敏感技术在甘蔗联合收割机上的应用
甘蔗联合收割机由于执行元件的复杂性及液压系统负载的多变性,在作业过程中造成了大量的液压能损失现象。为改善收割机的节能性,在对负载敏感系统的工作原理进行分析的基础上首次提出了将负载敏感技术应用于甘蔗联合收割机的节能观点,并为其负载敏感系统匹配了相关参数。基于AMESim平台的静、动态仿真结果表明,在系统压力达到调压阀设定压力之前,系统的流量仅取决于流量阀的开口而与负载无关,负载敏感阀将根据流量阀的开口自动调节变量泵的排量。在系统压力达到调压阀设定压力之后,系统压力仅取决于调压阀的设定值,而与负载无关,此时负载敏感阀将自动调节变量泵的排量使其恰好与负载的需要相适应,控制过程的压力损失小于1MPa,从而大大减小了甘蔗联合收割机的液压能损失。
特种车辆动力系统的节能研究
针对特种车辆功率浪费严重的现状,提出将负载敏感技术应用到特种车辆的液压系统以减少节流、溢流损失,并详细分析了负载敏感系统的工作原理。同时,为降低特种车辆发动机的燃油消耗率,提出了基于转速、油门双闭环的PID控制系统方案,以保证发动机的工况点始终落在万有特性曲线的经济区内,从而达到节约燃油的目的。
先导式纯水溢流阀仿真与试验研究
针对具有高压引流和二级节流新型结构阀口的先导式纯水溢流阀进行仿真和试验研究,建立阀的AMESim仿真模型,分析先导阀导向间隙、阻尼孔直径、敏感腔体积、阀芯质量以及弹簧刚度等不同参数对先导式纯水溢流阀特性的影响,在纯水液压综合性能试验台上进行先导式纯水溢流阀的静动态试验,并对仿真和试验结果进行对比分析。仿真与试验结果表明,液阻直径是先导式纯水溢流阀最主要的影响参数,而阀芯质量变化的影响则基本可以忽略;在小于20 L/min的小流量工况下的定压精度较低,而大于20 L/min的大流量工况下的定压精度较高;阀的动态响应试验表明,入口压力超调量小于30%,并且压力上升时间小于80 ms。