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液压支架用高强钢免后热焊接工艺研究

作者: 程相榜 兰志宇 赵旭 孟贺超 来源:热加工工艺 日期: 2025-01-16 人气:86
对液压支架用Q690高强钢免后热焊接工艺进行了研究。对焊缝金属进行扩散氢试验,斜Y坡口和硬度试验,并对焊接应力进行测试。结果表明,采用合适的焊接工艺参数,液压支架用Q690高强钢在免后热焊接时焊缝金属的扩散氢含量较低,且多数扩散氢可在焊后2 h内溢出,液压支架用Q690高强钢的焊接接头冷裂倾向小,在较苛刻的拘束条件和低温环境下焊接无冷裂纹的产生。采用合适的工艺控制措施,液压支架整体焊接应力和应变可控,后热对其影响有限。

液压支架用Q890高强钢机器人焊接工艺研究

作者: 高珊 朱彦军 许绍君 来源:热加工工艺 日期: 2025-01-16 人气:86
高强钢Q890焊接过程中易出现裂纹、未熔合、焊接应力等问题。以液压支架用Q890高强钢板材为研究对象,对Q890进行机器人焊接、预热温度控制和斜Y坡口裂纹试验,并优化了Q890焊接工艺,总结出Q890高强钢焊接的工艺要点。试验结果表明,焊接热输入为16 kJ/cm时,高强钢Q890焊接接头具有最佳的综合力学性能。

铸造缺陷修补机技术在大型铸件上的应用

作者: 彭兴玖 来源:热加工工艺 日期: 2025-01-16 人气:135
通过对试棒焊补效果的显微分析及对机床导轨、油缸、曲轴修复结果的检验和分析,表明铸造缺陷修补机在修补铸铁材质零件的砂眼、缩松方面是可行的;修补后铸件无裂纹、无硬点、无明显分界线。该技术是可以广泛推广的一项新型修补技术。

油缸缸体与缸底焊接接头失效分析

作者: 王振宇 来源:热加工工艺 日期: 2025-01-16 人气:69
通过对中缸底焊接接头材质的金相观察、断口分析、夏比冲击试验等,对其焊接接头的失效原因进行了分析,得出中缸底焊接接头的失效为疲劳失效。

液压多路阀蠕铁阀体铸造工艺与微观组织分析

作者: 王守仁 刘延利 朱艳华 郭培全 王敏 来源:热加工工艺 日期: 2025-01-31 人气:100
液压多路阀蠕铁阀体铸造工艺与微观组织分析
通过分析各种添加元素对蠕墨铸铁的影响,确定了合理的蠕墨铸铁阀体材料蠕化、孕育、熔炼和浇注工艺。利用OM、SEM、EDS分析了蠕墨铸铁的微观组织特征。试验结果表明,石墨蠕化率〉50%,基体组织为铁素体+珠光体,渗碳体体积〈5%;石墨长宽比为2~10,折叠度为O.7~3,石墨形状系数为0.44~0.57。

核级阀门堆焊密封面裂纹原因分析

作者: 孙奇 范清华 焦咏翔 赵祥路 李天澍 黄治冶 邓德伟 来源:热加工工艺 日期: 2022-03-04 人气:98
核级阀门堆焊密封面裂纹原因分析
某核级阀门在核电站现场存放两年后,安装调试过程中发现阀门密封面泄漏的问题。采用液体渗透剂、荧光光谱仪、扫描电镜、EDS能谱仪、金相显微镜、显微硬度计、残余应力测试仪等设备和方法对失效的阀门进行测试。结果表明阀体密封面堆焊的硬质合金存在孔洞;断面处发现大量韧窝,属于韧性断裂;硬质合金层的残余应力处于比较高的水平,阀门在核电站现场长期存放,残余应力逐渐在孔洞处形成应力集中萌生裂纹,裂纹沿着堆焊层内部的孔洞扩展,导致阀体密封面密封失效。

屏蔽主泵Canopy密封环自动焊接技术研究

作者: 闫国华 陈树 章济 施国龙 陶泽勇 来源:热加工工艺 日期: 2022-01-30 人气:128
屏蔽主泵Canopy密封环自动焊接技术研究
为了降低作业人员在AP1000机组屏蔽主泵在役检修拆装过程中的辐照剂量,研究了与实际作业工序相同的Canopy密封环自动焊接工艺,开发了可远程控制、对称施焊的自动焊接装置,并在模拟体上进行了焊接试验。试验结果表明,在优化的焊接参数下,Canopy密封环打底焊成形良好,多层多道焊缝无层间未熔合等缺陷,起弧、收弧过渡良好。该自动焊接装置结构紧凑,可实现模拟件的稳定焊接,焊接质量良好,能够满足屏蔽主泵在役检修更换时的自动焊接需求。

AP/CAP机组控制棒驱动机构密封焊缝激光焊接技术研究

作者: 闫国华 史骁辰 俞照辉 文忠 李玮 来源:热加工工艺 日期: 2022-01-29 人气:55
AP/CAP机组控制棒驱动机构密封焊缝激光焊接技术研究
针对AP/CAP机组寿期内控制棒驱动机构多次更换的需求,为了降低焊接变形及残余应力,将激光技术引入到控制棒驱动机构密封焊缝的焊接中,并在模拟件上共进行了7次切-焊循环。结果表明;激光焊接方法可行;填充环结构设计合理,焊道成形良好,余高均匀,未发生未焊透、未熔合、咬边等情况;焊缝渗透检测也无任何缺陷显示;各次切-焊循环中模拟件下部唇边外径变形量基本处于稳定状态,尤其是前4次循环,外径仅与设计值相差0.02 mm;焊缝残余应力为拉应力,且随着循环次数增加呈减小的趋势。

锻造工艺对低密度高强铌合金微观组织和性能的影响

作者: 蔡小梅 郑欣 白润 王峰 刘辉 夏明星 薛建嵘 来源:热加工工艺 日期: 2021-12-15 人气:117
锻造工艺对低密度高强铌合金微观组织和性能的影响
分别利用空气锤和液压锤多次镦拔锻造出了塑性良好的低密度高强铌合金棒材,并通过OM、SEM观察,力学性能测试研究了锻造方式对合金微观组织和力学性能的影响。结果表明:采用空气锤锻造时,合金所受的冲击力大,易应力集中而开裂,变形不易深入,微观组织不易均匀,塑性较差,断口主要表现为准解理断裂和韧窝断裂的混合断口;使用液压锤锻造时,合金受静压力作用,变形易深入,微观组织较均匀,塑性较好,断口为韧窝断裂断口。液压锤锻造可有效改善合金的微观组织,从而提高合金的塑性。

Y型三通管充液挤压成形的数值模拟

作者: 姬增利 罗云华 金俊松 来源:热加工工艺 日期: 2021-10-18 人气:163
Y型三通管充液挤压成形的数值模拟
提出一种基于液压胀形和挤压成形的Y型三通管充液挤压成形工艺。利用Abaqus有限元软件对该成形工艺进行了数值模拟,研究了成形过程中的主要缺陷以及内压大小、内压加载路径、摩擦系数对三通管成形质量的影响规律。结果表明:管的主要质量问题是壁厚分布不均匀和起皱。内压大小对起皱起决定性作用,当内压在30MPa以上时,起皱消失。当内压为35MPa时,成形质量较好;摩擦系数越小,壁厚差越小;合适的内压加载路径可以改善管的壁厚分布。
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