BEPCⅡ电流引线低温端温度非稳态变化理论计算
介绍一种计算电流引线低温端温度非稳态变化的理论计算方法,并将计算结果与大型CFD软件包Fluent6.0的模拟结果进行比较,两者符合良好.采用该方法分析了稳态时的氦气流量对非稳态电流引线冷端温升速度的影响.
全流量自冷却柱塞泵的泵内温升特性分析
为研究新型全流量自冷却柱塞泵的自冷却特点并分析其自冷却性能,基于双端面配流原理提出了全流量自冷却柱塞泵,简述其结构及工作原理,对全流量自冷却柱塞泵和传统CY泵的温升特点进行对比分析,从宏观角度分析温升原因和能量转换关系,得到两种泵在相同工况下的温升差距,利用AMESim软件搭建柱塞泵的热学模型,仿真得到两种泵的温升曲线,搭建温升对比实验平台,对不同压力下的全流量自冷却柱塞泵和CY泵进行温升测试,并对额定工况下的两种柱塞泵温升作对比.实验结果表明:相比于传统CY泵,全流量自冷却柱塞泵的温升较小,具有更好的冷却效果;同时油液温度的降低使油液的润滑性能更好,减小了运动副间的磨损,有利于提高柱塞泵的使用寿命.
车辆悬架液压减振器的温度控制研究
为提高车辆悬架液压减振器的性能,对减振器的内部阀系结构进行了改进设计。设计了3种不同厚度的复原阀片以及直径分别为1.8 mm和3 mm的圆形活塞孔、直径为1.8 mm的环形活塞孔的复原阀结构,对减振器的阻尼特性和温升进行试验研究。结果表明,2个1.8 mm的圆形孔活塞的通孔面积分别为5.09 mm^(2),阻尼复原力为6901 N,温升上升17%;3个1.8 mm环形孔活塞的通孔面积为42.39 mm^(2),阻尼复原力为4022 N,温升下降14%;6个3 mm的圆形孔活塞的通孔面积为36.46 mm^(2),阻尼复原力为4355 N,温升下降1%。为此,综合阻尼特性和温升,在设计减振器活塞孔结构时以3个1.8 mm环形孔结构的活塞比较合理,此时的减振器性能为优。
圆柱滚子轴承的瞬态温度场分析
为保证圆柱滚子轴承在工作过程中的使用性能,需对轴承在外加载荷作用下的温升进行分析。以某摆剪减速器圆柱滚子轴承为研究对象,运用热网络法计算其温升,通过现场实测验证了热网络模型的可行性。并运用热网络法计算了不同品牌的圆柱滚子轴承的温升情况,得到了滚动体数和其结构对温升有影响。结果表明:滚动体越多,并且滚动体为空心时轴承的温升越低,即FAG品牌的圆柱滚子轴承的温升低。轴承的温升分析为轴承的设计和使用提供参考依据。
异步电主轴三维热误差多物理场耦合分析及计算
为综合考虑高速异步电主轴径向形变及轴向形变对其热误差的影响,分析电主轴各部分损耗。计及径向及轴向形变热误差,提出一种基于电磁一热一机械多物理场耦合的电主轴形变分析方法。分析电主轴机械结构、损耗、温升、电磁等物理场的耦合关系,设计多物理场耦合热误差分析模型计算流程。对异步电主轴进行三维有限元建模,并对其采样点的温升进行计算,并通过实验得出采样点的温升曲线,对比两条电主轴采样点的温升曲线可以验证有限元仿真的准确性。在有限元模型基础上进行多物理场计算,计算结果表明,电主轴由于机械和电磁损耗产生轴向热误差为6.541μm,由于径向形变而产生的基频气隙磁感应强度畸变率为7.6%,基于Maxwell张力张量法得到径向热误差为39μm。研究结果为机床误差分析及优化设计提供了理论基础。
一种高精度直角铣头结构设计及其温升形变检测
介绍了一种高精度的直角铣头结构。立轴采用5个角接触球轴承,卧轴采用2个角接触球轴承与1个深沟球轴承,结构紧凑、布局合理、装配方便。通过温升及形变检测,证明了此直角铣头结构在长时间运转状态可具有合理的温升及较小形变,具有好的精度保持性。
控制油温升高的几种油路设计方法
介绍了几种控制液压系统油温升高的油路设计方法。通过控制泵的压力与流量、卸荷回路、容积调速回路等方法减少了系统发热,减少了系统的溢流损失及功率损失引起的油温升高。
论液压系统温升过快的处理方法
液压系统温度升高会直接影响液压系统的安全稳定运行,本文主要介绍几个输煤系统液压设备温升过快的处理方法,以帮助大家提高自己对此类问题的处理能力。同时,本文也在理论与实践双方面增加对此类问题的了解,提高大家的技术水平。
浅析两种最常见液压故障机理
在有色冶金企业里,液压系统由于其特点和优势而被广泛的使用,但发生故障时也不易找出原因。文章结合笔者的工作实践,阐述了两种最常见液压故障机理的分析及解决方法。
振动下料机床液压系统设计
振动下料机床的工作原理是通过对预制有裂纹的棒料施加振动力,使其在产品毛坯所要的部位的缺口部位产生疲劳断裂以达到分离切断棒料目的。所以在这个机床上液压系统也起到非常重要的作用,这样就要懂得系统的工作原理,同时也要会主要零部件的计算,而在液压系统中最重要的问题就是解决液压油的温升问题。