大型油压机柱塞缸工艺设计
柱塞缸是大型油压机的主要载荷部件和执行元件,外形尺寸大,精度要求高。传统的工艺方法为毛坯实芯整体锻造,然后挖空再加工,综合费用高。本文介绍了一种新型的工艺设计方案,采用分体结构并利用窄间隙埋弧自动焊方式,彻底改变了常规加工方式带来的不足。
基于PLC技术的龙门式精密油压机电气设计
阐述了一种基于PLC技术的龙门式精密油压机电气控制设计,它采用可编程控制器为控制核心,分析了精密油压机动作流程,PLC控制系统软、硬件设计,给出了PLC接线图和部分梯形图。精密直线位移传感器、模拟输入模块、GP系列触摸屏的使用,为提高龙门式精密油压机系统性能,降低故障率,提高生产效率提供了有力的保障。
80MN油压机能力验证
某厂油压机虽然其设计最大工作压力为100MN,但受实际工况限制,该油压机交工中并未进行100MN最大工作压力测试,运行后一直在30MN公称力下运行。由于实际生产需要,现该油压机需在100MN工作载荷下运行。文中在对油压机各子系统全面了解的情况下,制定了全面的检测、检修、试验方案,按照此方案进行检测、检修后的油压机实现了100MN的最大工作压力。
液压机双差动回路方案研究及实施
该文以差动回路的合理应用为主题,以具体GMT玻璃钢产品设备的问题点为背景,详尽介绍了一种双差动回路设计方案的油压机.它不但具有高的可控工作性能,而且在能耗、噪声的降低方面效果显著.
Y-2000拉伸油压机主缸液压控制回路的改进
针对Y-2000拉伸油压机主缸液压控制系统存在的不足,提出了一个可行的改进方案。
440吨自制卧式油压机液压系统设计改造的优化研究
论述了自制油压机的工作原理;针对在调试中存在的严重噪声问题加以分析,并且提出了解决的方案。
350T油压机的维修
针对350T油压机内漏、爬行,整台机器只能达到40T的压力,且震动大,保压性差的问题,从液压缸的密封、立柱拉伤面的修复、液压系统的改进、行程开关的调整等方面进行分析、检查和维修.
300吨油压机液压系统的设计与改造
1 前言 我公司在20世纪80年初购买了一台300吨卧式油压机,由于该压机自安装调试后,因原液压控制系统设计存在先天不足的设计缺陷,导致该压机长期闲置,不能正常使用,为了发挥该压机的作用,我们对该压机的液压控制系统进行了技术改造,其改造后使用效果良好.
200吨油压机液压系统的改进
对200吨油压机液压系统进行了改进,解决了液压系统调整烦琐、故障率高等问题.
40MN油压机液压系统的改进
介绍了对40MN油压机液压系统改进的方法。