核电三螺杆泵自激振动分析
通过搭建试验台对两种不同流量的三螺杆泵进行模拟试验,对不同工况下三螺杆泵产生气蚀和自激振动的机理进行了分析。试验表明,自激振动引起的振动和噪声远大于气蚀产生的振动和噪声,且自激振动会引起系统流量和压力的剧烈波动。文中指出增加泵出口压力有利于降低气蚀影响。通过对某核电机组自激振动案例的分析,提出了配备安全阀的容积式泵避免自激振动的措施。
调节阀的噪声与治理
简述了噪声的危害,分析了调节阀的3种噪声形式-机械振动噪声,液体动力噪声和气体动力噪声,介绍了产生噪声的因素和噪声预估技术,及治理噪声的声路处理法和声源处理法。
出油阀高压密封面气蚀失效分析及结构改进
为解决某高压共轨泵出油阀高压密封面气蚀问题,分析气蚀的机理和密封失效原因,采取在出油阀密封面增加凹槽、增大连通孔、在导向面上增加导向槽、减小凹槽壁等优化措施,并对优化后出油阀进行仿真和台架试验验证。仿真结果表明:优化后,出油阀高压密封面处气泡的数量明显减少,爆破压力由140 MPa降低到10 MPa。台架试验后拆解发现出油阀高压密封面无明显气蚀痕迹。
OPI-1800三缸柱塞泵泵头体气蚀分析
对美国进口的OPI--1800三缸容积式柱塞泵部分泵头体在压裂施工过程中,因气蚀引起开裂损坏的原因,进行了分析,提出了改善措施,对今后延长三缸柱塞泵泵头体的使用寿命,提高加工、制造及工艺水平等提供了参考。
水液压微型阻尼孔的流量特性和气蚀特性
针对水的汽化压力高、黏度低等特殊理化特性,油液压阻尼孔设计理论应用于水液压元件设计会产生较大误差且现有水液压元件实验存在阻尼孔直径过大、压力过低等问题,设计了水液压微型阻尼孔元件(孔径d≤1mm),并对其流量特性、气蚀特性等水力学特性进行仿真和实验研究。实验结果验证了仿真模型的正确性,平均流量误差为5.22%,流量系数误差小于15%;仿真研究了气穴现象产生的规律,无论有无背压,阻尼孔气穴现象首先在进口部位产生,并随着两端压差的增大向出口推移;仿真和实验研究了特征尺寸及背压对微型阻尼孔流量特性和气蚀特性的影响,阻尼孔的流量与孔径及长径比呈非线性关系,有背压时,阻尼孔的流量大于无背压时的流量,流量系数亦高于无背压时的流量系数,且流量饱和现象比无背压时明显。大孔径的阻尼孔相对于小孔径的阻尼孔更易发生...
负载敏感液压系统的超压和气蚀问题研究
针对压力补偿回路带梭阀的负载敏感液压系统中存在超压和气蚀的问题,分别在正负载和负负载作用下,结合负载敏感功能工作状态对负载敏感液压系统的超压和气蚀问题进行了研究,通过理论推导得出了超压和气蚀发生的具体负载条件,据此提出了限定系统负载边界和采用非对称阀控制非对称缸的优化改进措施,并通过模型仿真验证了改进措施对改善超压和气蚀问题的有效性,为带梭阀负载敏感液压系统的设计提供了理论依据。
液压泵气蚀等故障的分析与整改
高速线材推钢式加热炉采用的液压泵存在气蚀损坏等故障,制约了生产,并造成成本增加,经改造泵气蚀等故障得以解决,并降低了电耗及备件成本。
液压系统的气蚀问题及预防措施
气蚀现象是液压系统的主要故障之一,一旦出现故障将直接影响工程机械的正常使用。从液压系统气蚀产生的机理、主要原因及其危害等入手对导致气蚀产生的原因进行了逐一分析,并制定了具体的预防措施。这对延长工程机械的使用寿命有较强的现实意义。
液压轴向柱塞泵配流盘气蚀机理
对轴向柱塞泵配流盘进行气蚀试验。在试验条件相同的情况下,根据减压槽处结构不同的配流盘,得到两种截然不同的气蚀破坏结果。针对试验中两种配流盘的配流过程进行计算流体动力学(Computational fluid dynamics,CFD)解析,得到了配流盘不同位置的速度分布,以及压力、速度随缸体转角的变化曲线;得出配流盘发生气蚀的机理,即气蚀不仅取决于配流盘附近的速度和压力大小,还取决于速度的方向——射流角;提出通过改变配流盘结构,将油液回冲阶段初期的射流角控制在30°~60°内来减少配流盘上气蚀的方法。根据配流盘气蚀产生的机理将油液回冲阶段初期的射流角控制在30°~48°,经过试验,就气蚀破坏来讲配流盘的寿命延长到了原来的4倍多。
用文丘里管作为流量控制元件的探讨
通过对文丘里管气蚀工作原理的分析,提出了用文丘里管作为流量控制元件的设计方法。