轴承座精镗孔跳动量的分析及工装设计
初值问题是影响时域三点法测量机床主轴回转运动误差的主要因素。为此,提出先用频域法确定圆度误差的误差初值,然后用时域三点法测量数控机床主轴运动误差的新方法并实证该方法的正确。
300MW汽轮机轴承座振动分析
为解决300MW汽轮发电机组低压端轴瓦振动过大的问题,对轴承座进行了实验模态分析和有限元计算,两者结果基本一致,据得到的固有频率和振型提出了减少振动的措施。
精轧机AGC缸倾斜精度控制超差原因分析与预防
超薄带钢精轧机的AGC压下缸是控制板带厚度精度的关键设备,2250生产线采用的是SMSD设计技术,每个缸出口入口各有一个磁尺控制。由于SMSD设计理念,支承辊与工作辊中心线有10mm的偏心,AGC缸必然产生倾斜,SMSD设计出入口磁尺允许偏差≤2.0mm。该生产线AGC缸先后发生多次倾斜值超出精度范围,导致AGC压下缸伺服阀跳,造成堆钢等事故,本文通过对设备结构、ODG信息分析,找出造成事故的原因,从而解决了设计中存在的实际问题。通过设备尺寸等技术改进,避免了由于AGC缸偏差造成的事故,达到了预期的效果。
恶劣工况下高密封性轴承座优化设计
为解决悬臂式取料机悬皮机构滚筒在线运行不稳定,易发生串轴、轴承损坏等故障的问题,针对改向滚筒轴承座优化设计了轴承座、轴承型号。设计优化后,可提升轴承座密封水平,扩展润滑油腔空间。应用表明,轴承座运行平稳,可提升设备运行完好率。
汽车主减速器圆锥齿轮啮合斑点分析及其调整
针对汽车驱动桥主减速器中的主动圆锥齿轮及从动圆锥齿轮之间的啮合斑点优化问题,从理论上分析了影响啮合斑点的主要因素,以及这些因素对啮合斑点的实际影响,结合现场装配实践,总结出通过垫片来调整啮合斑点的方法措施,为装配现场提供指导,使主从动圆锥齿轮之间的啮合间隙及啮合斑点达到装配要求。
再制造技术在万能轧机轴承座上的应用
介绍了运用再制造技术,对万能轧机轴承座进行修复的工艺和方法。
轴承座夹具设计及应用研究
针对某轴承座的薄壁箱体结构在装夹和松开过程中的变形,设计了一套精车轴承座两端内孔和轴承座端面的车床夹具,该夹具机构简单,实现了轴承座两端内孔同轴度、垂直度在0.01mm内的加工精度要求。
马钢热轧2250轧机工作辊密封进水原因分析
对马钢热轧2250轧机工作辊轴承密封进水现场了解和分析,最终找到轴承密封进水原因,并提出一些改进措施和方案,经过一两年的跟踪和改进,现场管理逐步完善,截至发稿为止,工作辊密封的使用状况一直良好,没有出现轴承进水问题和烧轴承的现象。
机床传动机构中轴承座的安装与调试
介绍了一款卧式加工中心丝杠传动机构中,电机座、丝母座和轴承座三者之间同轴度的检测方法。有效减小丝杠的升温与变形,减小丝杠的径向和偏置载荷,提高机床的定位精度与重复定位精度。
变频运行离心引风机轴向共振问题诊断及治理研究
在广泛调研的基础上,系统研究了风机转子及支撑系统的共振问题。以某电厂7号机组离心式引风机为例,通过现场振动测试、数值模拟及理论分析等方面对离心风机在变频调速情况下振动突然增大的现象进行了分析,发现对于变频调速离心引风机而言,在某个或几个转速发生振动突然增大的现象时,轴承座轴向支撑刚度及转子轴向共振频率(轴向摇摆disc-wobble)是影响轴向振动的关键参数。通过实践治理发现,对于这类风机转子共振现象,通过提高轴承座刚度,缩短转轴长度以及加固叶轮与转轴连接刚度等方法,能够有效地降低风机在特定转速下的轴向振动,消除共振现象,该研究结果及治理经验对于电站风机设备的转子及支撑系统共振治理有着广泛的推广意义。