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剃齿安装误差对传动特性的影响研究

作者: 蔡安江 李文博 刘磊 刘立博 来源:机械设计与制造 日期: 2025-02-13 人气:145
剃齿安装误差对传动特性的影响研究
针对剃齿安装误差导致剃齿加工平稳性和齿面精度降低的问题,基于剃齿加工原理建立了含安装误差的剃齿分析模型,构造新的坐标转换,推导了含安装误差引起的补偿位移量。定量研究了剃齿安装误差对传动特性的影响规律,获取剃齿加工的传动误差和传动比曲线。并应用有限元法验证了模型和理论的正确性,为提高剃齿加工质量和效率提供理论依据。结果表明轴交角误差对传动特性的影响比中心距误差大,实际生产中可通过轴交角误差来调整机床更有效地控制安装误差所带来的影响;随着轴交角误差绝对值增大,传动误差向负方向偏移越明显表明轴交角误差引起了较大的接触变形。

轮履型可重构机器人变形机理与设计研究

作者: 刘进福 刘磊 蒋正炎 徐林森 刘志鹏 吕志朋 李泽林 来源:机械传动 日期: 2025-01-16 人气:88
轮履型可重构机器人变形机理与设计研究
面向多种复杂路面执行任务的需求,基于生物学变胞机理,提出了一种轮履型可重构机器人。该机器人包括两种运动模式,即车轮模式与履带模式,通过两种模式之间的切换可显著提高机器人的多地面适应性。开展了轮-履模式切换机理与传动原理研究,分析了地面接触宽度变化规律,得到了履带模式下的最大接触宽度为230.36 mm;分别计算了机器人在车轮和履带模式下的越障能力,通过仿真软件分析了机器人重心位置在越障时的变化趋势;最后,集成动力系统研制了机器人样机,以不同高度的木板和空心砖作为试验台对机器人进行了模式切换、越障性能分组测试。结果表明,车轮、履带模式下最大越障高度分别为98.5 mm和290 mm,与理论推导结果一致。此外,机器人能够在轮式与履带模式之间柔顺切换,具有多种复杂路面适应能力。

掺硝酸钙外加剂对湿拌砂浆抗冻性能影响的试验研究

作者: 孟刚 赵世冉 张凯峰 刘博博 刘磊 李文龙 刘彦辉 来源:混凝土与水泥制品 日期: 2023-08-23 人气:86
掺硝酸钙外加剂对湿拌砂浆抗冻性能影响的试验研究
湿拌砂浆在北方地区推广应用过程中,将会受到冬季低温环境的影响。本文通过试验,对比研究了掺硝酸钙外加剂对湿拌砂浆抗冻性能的影响,试验表明,在-4~5℃温度变化范围内,使用含硝酸钙外加剂可以降低湿拌砂浆的稠度损失,改善砂浆的抗冻性能,更有利于砂浆工程施工;硝酸钙外加剂可以提高低强度等级湿拌砂浆的抗冻性能,但对于M15及以上较高强度等级湿拌砂浆的抗冻性能改善作用不明显。

浅谈HMB型液压操作机构特点、运行维护及常见故障排除

作者: 刘磊 刘乐 朱峰 黄立骏 来源:低碳世界 日期: 2023-03-09 人气:121
浅谈HMB型液压操作机构特点、运行维护及常见故障排除
本文通过简要介绍HMB型液压弹簧操作机构特点,重点阐述运行维护、常见故障及排除方法。

基于数据驱动的气动柔性关节Takagi–Sugeno模糊系统建模与预测控制

作者: 陈诚 黄剑 刘磊 伍冬睿 来源:控制理论与应用 日期: 2022-11-18 人气:121
基于数据驱动的气动柔性关节Takagi–Sugeno模糊系统建模与预测控制
针对气动柔性关节动态特性复杂、难以实现高精度控制的问题,提出一种基于Takagi–Sugeno(T–S)模糊系统的预测控制方法.首先,应用MBGD–RDA算法对T–S模糊系统进行离线训练,该算法结合了机器学习中的小批量梯度下降算法、正则化、Droprule和AdaBound算法.其次,基于模糊集相似性度量方法,对训练得到的T–S模糊系统的模糊集进行剪枝,对模糊规则进行合并,简化T–S模糊系统结构.最后,设计了基于T–S模糊系统的单层神经网络预测控制器.T–S模糊系统参数和预测控制器参数均能实现在线更新,且基于李雅普诺夫理论的稳定性分析保证了系统的稳定性.仿真结果验证了基于数据驱动的T–S模糊系统的高精度预测性能,且结构简化后的T–S模糊系统在规则数减少的情况下仍能维持较高的预测精度.实际实验中,所提控制方法最大跟踪误差小于3°,而传统的模糊逻辑控制器最...

板翅式冷却器结构参数优化与仿真

作者: 方博 刘磊 李建秋 张钦国 来源:机械设计与制造 日期: 2021-04-14 人气:81
板翅式冷却器结构参数优化与仿真
为了提高机油冷却器的散热效率从而降低机油温度以保证发动机润滑系统的可靠性,以波纹板式散热器为研究对象,采用遗传算法对波纹板的结构参数进行了目标优化,采用计算流体动力学的方法模拟了散热器内部的流场和温度场的分布情况,并对优化结果的有效性进行了模拟验证。仿真结果表明:波纹板的节距、高度、倾角对流体的流动和换热具有重要的影响;当波纹节距为13.7mm、波纹高度为5.2mm、波纹倾角为49.5°时散热器的工作性能最佳,并且随着雷诺数的增加,TPF的值先增大后减小。通过试验测试验证了遗传优化算法和CFD仿真结果的准确性,研究方法对波纹板式散热器的优化设计具有实际的意义。

弹簧管压力表测量结果的不确定度分析与评定

作者: 叶加星 徐浩然 秦露 刘磊 陶雪娇 来源:液压气动与密封 日期: 2020-05-15 人气:171
弹簧管压力表测量结果的不确定度分析与评定
该文按照JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》检定规程和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求,使用标准活塞式压力计,对被检弹簧管式精密压力表检定结果进行误差分析,通过计算得到A类不确定度,通过分析得到B类不确定度,进而得到合成不确定度,对其测量结果进行了不确定度的分析与评定。

重型卧式数控车床液压消隙和阻尼的C轴分度系统

作者: 雷宇 刘磊 来源:现代盐化工 日期: 2020-05-08 人气:194
重型卧式数控车床液压消隙和阻尼的C轴分度系统
带有铣削和钻削功能的重型卧式数控车床通常要用到C轴分度系统,设计中最常见的有双电机伺服分度系统和单电机机械消隙/阻尼分度系统。双电机伺服分度系统机械结构设计相对简单,但成本较高;单电机C轴分度系统传动链机械结构相对复杂,成本低,但系统的保持性较差。本文推荐一种带有液压消隙和阻尼的分度系统,其同时具有低成本和高保持性的优势。

反向冲击下的液控单向阀多级节流特性研究

作者: 刘磊 赵继云 石高亮 来源:机床与液压 日期: 2019-12-13 人气:123
反向冲击下的液控单向阀多级节流特性研究
为了改善大流量液控单向阀在反向开启时的冲击特性、减小振动与空化、减少卸载时间。选取了3种不同结构的主阀芯,以冲击压力30MPa、流量1000L/min作为基本参数,通过Fluent软件进行气液两相流分析,在此基础上对空化作了探讨并进行了实验验证,同时通过冲击实验系统对不同主阀芯的动态特性进行了研究。仿真结果表明:流体在流经阀芯区域时压力明显降低,且通过阀芯节流口时,由于过流面积突然变小,流速增大,在主阀芯侧产生了空化区域,而且阶梯式的节流结构能有效减小空化的区域、降低空化的产生。实验结果表明:冲击卸载时阶梯式的主阀芯压力振动较小,为28.41MPa,流量上升梯度为4.86×10^5L/min^2。卸载时间为711ms,说明其开启更加迅速,动态性能更优越;同时说明阶梯式的节流结构可以有效减少液控单向阀在卸载过程中的压力...

基于AMESim的数字液压减摇鳍系统仿真研究

作者: 刘磊 邢继峰 彭利坤 来源:机床与液压 日期: 2019-02-02 人气:249
基于AMESim的数字液压减摇鳍系统仿真研究
介绍了数字液压减摇鳍的工作原理,并利用液压仿真软件AMESim建立了数字液压减摇鳍系统的整体仿真模型,对系统的动态特性进行了仿真研究。结果表明,该数字液压减摇鳍系统具有较好的开环跟踪特性,能够满足减摇鳍的技术要求。
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