华宝KCR-25空调故障检修
1.制热正常,夏季无法制冷。 制热正常,表明控制电路、压缩机工作基本正常。检查重点应放在电磁换向阀YV和继电器K2上(相关电路见图1)。首先检查继电器K2线圈吸合、接点切换均正常。但在继电器吸合时未听见电磁阀动作的声音,怀疑电磁换向阀YV线圈开路损坏。断电,用万用表测电磁换向阀YV线圈直流电阻为∞,已开路。更换同型号电磁阀后,制冷恢复。
多参数约束下多功能电控雪雕成型器优化设计
单纯以主体结构参数作为单一约束条件设计电控雪雕成型器,导致其控制能力较弱,雪雕质量得不到保证,提出多参数约束的成型器化设计方法。分别从电控雪雕成型器的DSN控制电路、电量驱动模块、手持外框扶柄、主体成型单元四个方向,分析电控雪雕成型器主体结构的各种控制参数。根据雪体的成型曲率条件、手持柄弯曲力矩、电控调节参数最优化计算结果,完成小型手持多功能电控雪雕成型器的设计。实用对比结果表明,多功能电控雪雕成型器制作的雪雕,表面硬度水平明显高于人工雪雕成型器,且结构体半径数值也出现明显的提升趋势,已成型雪雕质量水平不达标的问题得到有效解决。
低能直线加速器高压故障的修理
医用低能直线加速器是治疗恶性肿瘤的一种比较先进的大型精密设备.目前我国各医院使用的加速器,大多数是国外进口的.对这种结构复杂、价值昂贵的医疗设备的使用、维修和改进,是值得深入研究的.由于篇幅所限,本文仅就医用低能直线加速器容易出现的一种故障——高压故障,作一初步分析研究,并结合我们几年的实践经验,谈一些体会.为了更好地分析高压故障,首先了解加速器的整体结构及其运行机理是十分必要的.简单来说,加速器的主要作用就是通过高度加速的电子冲击金属靶产生兆伏光子.完成这一过程的基本原理可以用图1来加以说明.变压器将三相初级电源变换为次级高压,经三相整流电路获得12KV直流高压,将这个电压加
PB-7型微电极拉制器的改进与维修
介绍对PB-7型微电极拉制器的改进方法.通过改进控制电路的稳压电源,使拉制器工作稳定可靠.
一种改进的振动式微机械陀螺驱动电路
采用闭环控制电路使振动式微机械陀螺驱动模态保持谐振是提高其灵敏度和稳定性的最为直接、有效的方法。基于锁相控制环路是目前振动式陀螺驱动广泛采用的控制方法之一。对包括陀螺在内的锁相环各个环节进行了建模。对各部分模型线性化处理后,推导了微机械陀螺锁相环控制电路的系统传递函数。传递函数的分析表明该系统是一个有差系统,即压控振荡器发生频率和陀螺谐振频率总是存在一定的频差。文中引入了校正环节来消除稳态误差。采用音叉电容式微机械陀螺进行了实验,转台实验显示刻度因子有所提高,表明该控制方案能够有效的提高陀螺的灵敏度及其稳定性。
弹头发射痕迹非接触三维检测仪
本文介绍一种新研制的数字伺服聚焦式弹头发射痕迹非接触三维检测仪的原理、结构、控制以及实验结果.该系统垂直测量范围为±1mm,垂直分辨率为30nm ,聚焦光束直径为1μm,综合性能优于触针式弹头痕迹检测系统.
塔机起升机构第二制动器控制原理分析及改进
本文针对大型塔机传统的起升机构第二制动器(液压钳)的控制系统做出原理分析及对现有控制系统中液压原理、电气控制原理做出修改,以有效的提高安全性能及可靠性,并避免停电等意外原因对塔机起升机构乃至塔机结构的损害。此第二制动器(液压钳)的液压原理、电气控制原理及方案还可应用于动臂式塔机的变幅机构。同时其他采用类似此结构的起升机构设备亦可参照。
一种PLC控制的自动换向型电镀电源
介绍一种由PLC可编程控制器控制的自动换向型电镀电源的控制原理与控制功能。
输出为恒功率特性的液压控制系统设计
介绍一种利用三极管的"集-射极"之间的等效电阻与系统压力信号构成一反相比例放大电路,将液压系统负载压力信号转换为控制系统输出流量的信号,使系统压力和流量之间满足双曲线函数关系来实现恒功率控制.同时在控制电路设计上引入流量补偿反馈的恒功率控制,并分析了系统的工作原理及输出特性.
压捆机液压控制系统的设计
利用液压系统和MS-51单片机的自动控制系统,合理的解决了液压压捆机生产效率低,各油缸基本动作复杂,难于控制的问题,实现了机电一体化。