脉冲电源等离子体脱硫脱硝中试实验研究
采用ns级脉冲电源对电晕反应器供电,电离烟气产生OH*、H*等活性自由基,可同时脱除SO2、NO、Hg等污染物。该装置抽取燃煤电厂脱硫后实际烟气进行脱硫脱硝实验,并通过调整反应器极间距、极配形式、电源运行参数、装置运行工艺等手段,摸索脉冲等离子体脱硫脱硝的最佳极配形式和运行工况,提高脉冲电晕等离子体脱硫脱硝反应效率。
GDQ方法在微尺度库埃特流动中的应用
主要讨论微电机系统中常见的微库埃特流动系统.以N-S方程为基础,引入相应的边界条件建立数学模型,用GDQ方法计算新建模型,使得基于连续性假设的理论模型延伸到滑移区和过渡流动区的稀薄气体流动.通过调整边界条件中的重要参数切向动量协调系数σv和热量协调系数σt的值,可以将新建模型的应用范围扩大到克努森数Kn<1.2的稀薄气体流动中.
高空汽油机二级涡轮增压研究
目前中高空、长航时无人机对飞行高度与动力性能要求越来越高,为此必需采用高增压技术.本文根据某一级增压发动机的结构,建立了发动机一维分析模型;通过计算和实验分析,验证了模型的准确性;并且分析了该一级增压发动机的高空运行特性.为满足高空飞行要求提出了二级增压系统的方案,通过分析验证了方案的可行性.
气动仿人柔性灵巧手工作空间分析与抓取实验
采用自主研发的气动柔性关节,仿人手外形研制了一种新型柔性灵巧手。该机械手为人手的1.5倍,每根柔性手指由两个气动柔性关节组成,通过调节关节内气压控制手指形变实现机械手抓取物体。利用三维运动捕捉系统和机械手气动实验平台进行了不同气压下柔性手指的运动学实验,分析了机械手工作空间,并进行了机械手抓取实验。实验结果表明:该机械手具有较好的柔性和物形适应性可实现多种抓取模式和完成不同类型物体抓取;五指握取时可抓持最大物体直径为220 mm,最小物体直径为50 mm,质量为1 kg的物品。
六维力传感器标定及其在气动柔性手指上应用
提出了一种精密六维力传感器的标定方法.搭建了实验平台,采用移动滑台搭载测力计对传感器施加外力的方式,得到传感器在不同外力情况下各方向力和力矩输出的电压差值,利用数值分析方法对电压差值和外力、力矩大小之间的关系进行分析,获得了电压差值与外力、力矩大小的关系方程,并应用六维力传感器对气动柔性手指进行了夹持力实验研究.实验结果表明,柔性手指指尖夹持力、所受力矩随气压增加而增大,且指根处受力、力矩均小于指尖夹持力及夹持力所产生力矩,为后续柔性机械手的研究提供了科学依据.
液压举升装置加支持船模式在修井作业过程中的应用
介绍了WZ11-2B平台的基本情况,为了应对无修井机平台躺井时间长和钻井船资源紧张问题,尝试应用液压举升装置加支持船模式进行检泵作业,成功应用完成了某油田平台三口井作业,该技术可以降低了作业成本,积累了液压举升装置加支持船模式的应用经验。
对湿式电除尘器阴极限位杆的改进
提出了一种新的阴极限位杆结构,通过对比分析的方式来说明它能够提高湿式电除尘器的阴极系统的安装精度,保证极间距,实现提高除尘效率的最终目的.
提高转动极板的安装精度的建议
通过对转动极板的上下板梁的改进,使主动轴与从动轴能够安装到位,从而提高整个电场的安装质量,使极板能够顺利并且稳定转动,使极板收集的积灰能够得到有效清除,从而达到降低排放的目的。
振打系统对电除尘器的影响
文中提出了改进振打系统的方法,通过振打加速度、振打位置、振打周期和振打方式4个方面对其进行分析,指出其是提高除尘器的除尘效率的一种手段。
液压系统污染的控制
实践证明,液压系统故障的起因至少80%以上是由于液压油的污染造成的。控制液压系统中油液的污染,除了要求系统中具备性能优良的过滤装置以外,重要的是在设备的使用全过程中,采取防止污染的控制措施。