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四足管道爬壁机器人周向运动位姿规划

作者: 张铁 吴骄任 蔡蒂 吴凌峰 来源:机械传动 日期: 2024-06-22 人气:164
为了实现四足机器人沿着管道内壁进行连续的周向运动,对运动过程中的位置和姿态进行规划。建立管道坐标系和机器人的位置、姿态方程,规划了一种包含足姿调整、机身旋转和机身平移的周向运动。为保证周向运动的连续性,对运动过程中位姿的角度、方向、位移进行规划,并通过足端运动实现周向运动位姿的规划。利用Matlab计算得到的周向运动关节角度曲线,对机器人样机进行爬壁实验。实验结果和滚转角分析验证了周向运动位姿规划的正确性。

一种实时水下运动目标轨迹测试系统的设计

作者: 陈杨 赵俊渭 张银兵 张法利 来源:电声技术 日期: 2023-09-17 人气:5
一种实时水下运动目标轨迹测试系统的设计
设计了一种基于DSP和单片机的水下目标运动轨迹测试系统,给出了系统的硬件和软件设计,通过接收被测水下目标产生的合作声信号,根据定位模型,解算出水下目标的方位参数,并在PC机上实时显示目标的运动轨迹。

基于ADAMS和AMESim的挖掘机挖掘运动轨迹控制联合仿真

作者: 周宇 刘凯磊 李兴成 殷正瑞 康绍鹏 来源:机床与液压 日期: 2021-03-24 人气:78
利用三维建模软件Pro/E建立了挖掘机工作机构模型,将其导入动力学分析软件ADAMS。在ADAMS中添加约束,设置了材料属性、工作载荷等,构建了挖掘机工作机构虚拟样机模型。采用仿真软件AMESim建立了挖掘机工作机构电液控制系统仿真模型。搭建了虚拟样机与电液控制系统的联合仿真模型,对挖掘机在典型挖掘工况下的运动轨迹控制进行了联合仿真,仿真结果表明:挖掘机3个工作液压缸的实际位移能较好地跟踪目标位移,实现了挖掘机运动轨迹的闭环控制,为后续的试验研究提供了理论基础。

基于碳化硅纤维丝束不规则运动的多孔薄板类零件表面抛光理论与实验研究

作者: 童桂英 王立帮 陈素 朱晓东 来源:机床与液压 日期: 2021-03-11 人气:82
基于碳化硅纤维丝束不规则运动的多孔薄板类零件表面抛光理论与实验研究
汽车空调压缩机用多孔类阀板表面多采用硬研磨工艺进行光整加工,存在表面粗糙度大、孔边有毛刺、阀片与阀板配合表面密封不严等问题。为解决以上问题,提出利用碳化硅纤维丝束抛光替代传统的研磨。完成应用碳化硅纤维丝束进行抛光的运动轨迹的理论分析,采用MATLAB软件对运动参数进行优化仿真,对比分析了毛刷头和工件不同速度对运动轨迹的影响规律。设计制作了双面智能抛光机,并通过实验对运动参数和抛光效果进行验证。结果表明:此种方法将阀板表面的抛光轨迹变成小的均匀曲线交叉网格,消除孔边毛刺并对孔边进行了倒小圆角,提高了阀板表面质量。

基于CFD-DEM方法的不同弯径比弯管中气固两相流动特性

作者: 张春燕 马超 晏飞 来源:江苏科技大学学报(自然科学版) 日期: 2021-02-06 人气:176
基于CFD-DEM方法的不同弯径比弯管中气固两相流动特性
为了研究不同弯径比弯管对气固两相流动特性的影响,采用计算流体力学CFD和离散单元法DEM耦合,对聚乙烯颗粒在不同弯径比水平-弯管输送中的运动特性进行数值模拟及试验验证.基于Eulerian坐标体系的κ-ε紊流模型,采用RANS方程对管内气流流场进行求解,并针对颗粒在管中的运动规律采用EDEM中Eulerian坐标法进行分析,将该CFD-DEM耦合并行模型应用于气固两相流动的数值模拟中,定性分析颗粒的运动轨迹,定量分析颗粒碰撞数,体积分数和气体速度分布.结果表明该CFD-DEM耦合并行模型能较好地模拟气固两相流动行为,随着弯管弯径比的增大,弯管中颗粒受到的离心力作用时间增长,并且不容易发生分散,同时,弯管中颗粒的碰撞数量增加;在竖直管中,颗粒首先沿管壁外侧分布,然后向内侧移动,最后沿管中心对称分布;弯管中的气相速度呈现内侧高于外侧的情况.

新型3D打印机挤出系统运动控制模型构建与实验研究

作者: 丁承君 张鹏 闫彬 来源:现代制造工程 日期: 2021-02-01 人气:160
新型3D打印机挤出系统运动控制模型构建与实验研究
针对一种新型浆料挤出系统的精确控制要求,根据该挤出系统工作过程中不同的运动状态,对系统各部件之间的相对运动关系进行分析。构建步进电动机与挤出杆运动学关系模型θ-s模型,v一ω模型。依据θ-s模型,利用Matlab软件求出挤出杆部件运动轨迹与工作空间,并分析其运动特性以确定挤出杆运动稳定性的影响因素。根据所建立的挤出杆运动学模型——”一山模型,结合流体连续性方程,构建系统运动控制模型,为挤出系统控制方法的研究提供理论依据。最后根据样机实验对该控制模型的可行性与有效性进行分析,结果表明实际输出质量相对于理论数据小0.1~0.15g,但线性变化情况较好,稳定性最佳情况抖动量不超过0.05g。这为后期运动控制算法的引入提供理论参考。

五月柱圆管编织机锭子运动学分析及其轨迹优化

作者: 马文锁 陈凯 丁磊 来源:机械设计与制造 日期: 2021-02-01 人气:147
五月柱圆管编织机锭子运动学分析及其轨迹优化
五月柱圆管编织机的不合理锭子运动轨迹是限制其稳定运行的主要因素。建立编织机锭子运动的数学模型并分析其运动特性,得出锭子在轨道承受急剧变化的载荷是引起其振动的主要原因。本研究拟采用组合曲线对单个锭子运动轨迹进行优化,发现采用修正梯形运动规律曲线轨迹和摆线运动修正等速运动规律曲线轨迹的锭子类跃度均小于采用‘∞’字形运动轨迹锭子的类跃度。以载荷波动量最小化为目标,推得轨迹为等圆相切曲线时锭子运动的类跃度最小。实验研究结果表明,采用等圆相切曲线轨迹的编织机振动及噪声得到有效降低。

自旋转磁极在合金管内表面精密抛光中的应用

作者: 杨海吉 韩冰 陈燕 应骏 解志文 来源:摩擦学学报 日期: 2021-01-23 人气:68
自旋转磁极在合金管内表面精密抛光中的应用
利用磁力研磨法对合金管件内表面进行精密抛光时,通常在管腔内添加辅助磁极来提高单位空间内的磁感应强度,从而增大研磨效率.但添加辅助磁极后,由磁性磨粒组成磁粒刷的刚性提高,导致单个磁性磨粒的运动轨迹过于单一,易在管件表面出现较深划痕.针对这一问题,提出对辅助磁极添加一个径向旋转运动,从理论上分析了单个磁性磨粒的运动轨迹对表面质量的影响,并对钛合金管内表面进行了精密抛光试验.试验结果表明:当管件转速为1000r/min、辅助磁极转速为1800r/min、磁性磨粒的平均粒径为250μm时,研磨效果最佳,研磨50min后,表面粗糙度值稳定至尺。0.1lμm,材料去除量可达850mg,表面质量得到明显改善.

偏心对卷扬减速机轴线变动的分析及改进措施

作者: 丁虽要 来源:机械工程师 日期: 2020-06-27 人气:102
偏心对卷扬减速机轴线变动的分析及改进措施
重点叙述了由于偏心导致的卷扬减速机轴线的变动情况,推导出结合点的运动轨迹,同时说明了对偏心的补偿位置,并提出了改进措施和增加补偿量的方法。

全金属单螺杆泵转子磨损分析

作者: 韩兵奇 宿连军 来源:流体传动与控制 日期: 2020-01-24 人气:91
全金属单螺杆泵转子磨损分析
针对全金属单螺杆泵转子存在的磨损问题,进行了泵转子动力学分析,分析了磨损原因,并提出了改进建议。
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