现场总线在并联逆变电源系统中的应用
##a## 随着现代社会经济的迅猛发展,对供电系统的容量和可靠性提出了更高的要求。传统的集中供电模式由于其成本高、可靠性差已被证明不能满足需要,新型的分布式供电模式成为当今电源技术发展的趋势,它促使逆变电源向智能化,数字化的方向发展。为了实现稳定可靠的分布式电源系统,逆变器的并联技术显得尤为重要。现场总线技术最早用于过程控制领域,现在已渐渐成为工业自动化领域的热点,将现场总线技术应用在逆变电源系统上,无疑将更好地实现该系统的智能化。
带MPPT的光伏并网系统在家用空调器中的应用
提出一种光伏发电技术应用在家用空调器的设计思想。对太阳电池的输出特性进行研究。在太阳能转移的过程中,系统用到最大功率点跟踪的方法,提高了系统的光伏发电效率。光伏阵列的输出电流进入Buck-Boost变换器,而后通过逆变器变为与电网电压同频、同相的交流电给空调供电。详细分析主电路的工作原理以及MPPT的跟踪原理,转换效率。仿真结果验证了理论分析的正确性。
潜油直线电机柱塞泵的研究与应用
通过对比抽油机弊端引入新技术发展,研究无杆采油技术原理,设计了直线电机、柱塞式抽油泵、地面控制系统等。根据采油设备生产工艺流程,开发了人机界面应用软件,优化抽油泵体结构,提高无杆泵采油效率,节省设备功率耗能,解决油杆偏磨问题。现场试验结果表明,潜油直线电机泵设计合理、安全可靠、运行平稳,泵效与耗能指标有较大提高,具有明显的创新性和实用性,能够满足无杆采油新技术要求,可替代游梁式抽油机应用。
超声辅助微细磨料水射流加工装置的研制及实验研究
为了提高磨料水射流的加工性能,设计了超声辅助微细磨料水射流加工系统,磨料供给采用前混合方式。超声喷嘴装置是该系统的关键,并研究了其加工机理,利用超声振动产生具有空化效应的脉冲水射流,通过脉冲射流的高强度动压力作用和空化作用以提高磨料水射流的加工能力。变幅杆是超声装置的核心部件,通过有限元分析验证变幅杆的性能,确保变幅杆能够有效且准确地工作。冲蚀实验证明:超声振动作用可以提高冲击力及材料去除率。然而,随着振幅的增加,表面质量下降。
超声辅助磨料水射流加工机制及去除模型研究
为了增强磨料水射流的加工效果,设计了超声辅助微细磨料水射流加工系统。通过喷嘴内变幅杆的超声振动,将声能与射流压力能叠加,增强磨料水射流的脉动行为,形成脉冲射流。通过数值计算的方法研究了流场轴线上的声压分布及磨粒在流场中的运动特性,探究了脉冲射流的加工机制及硬脆材料去除机制。通过切槽实验分析了系统压力、振幅及靶距对冲蚀深度的影响规律,实验结果证明,施加超声振动可有效降低系统压力,最佳靶距为8~10 mm。基于实验结果,利用MATLAB建立了硬脆材料的去除深度预测模型。
磁场辅助微细磨料水射流脉冲式供料装置的设计
利用气压输送原理结合外加磁场辅助作用.设计了用于微细磨料水射流抛光加工用的供料装置,以实现微细磁性磨料供给的稳定性和可控性。磁场辅助微细磨料水射流脉冲式供料装置主要由料仓、气源、调压阀、截止阀、脉冲发射器、电磁控制器、供气管和供料管组成。其中该装置的调压阀与气源连接,控制输送气体的工作压力,工作气体通过管道由下而上进入料仓,将磨料在料仓内呈雾状并通过料仓出口流出,经由管路,流动到节流阀,通过脉冲发射装置控制节流阀动作频率和开合度,以便控制管道内的磨料流量,实现间歇性供料。输送的磨料受到喷嘴附近的磁场作用,磨料的速度和运动方向进一步调整至最佳,从而提高射流与磨料的混合质量。
基于LS-DYNA的微细磨料小角度冲蚀氧化铝陶瓷材料去除机理数值模拟
借助LS-DYNA软件数值模拟微细磨料小角度冲蚀氧化铝陶瓷材料过程,分析微细磨料对陶瓷材料去除机理。采用LS-DNYA显式算法、ESTS侵蚀接触算法和JH-2陶瓷材料本构关系模型,分别建立球形和八面体磨料模型,比较分析磨料形状、速度,冲蚀角度对于陶瓷材料去除的影响规律。结果表明磨料速度越大,则陶瓷变形量越大,应力和应变范围也越大;冲蚀角度越大,则磨料的法向冲击力越大,变形和应力也越大。八面体磨料的各侧面锋刃与工件相互作用,对工件材料产生犁耕作用,冲蚀的表面较规则。
多物理场作用下磁场辅助微细磨料水射流流场数值模拟
为了解决磨料水射流加工过程中射流分散以及磨料分布随机的问题,采用在聚焦管处加入辅助磁场的方法。利用COMSOL Multiphysics软件数值模拟磁场辅助磨料水射流喷嘴内外在多物理场作用下流场分布规律,采用湍流、粒子追踪、磁场三模块分析磁性磨料在磁场、重力场、流场等多物理场作用下的运动状况,仿真结果表明:施加辅助磁场后,射流的发散性减弱,准直性增强,在磁场、重力场和流场的耦合作用下,微细磨料被约束在射流轴线附近,实现了磨料的聚集效应。模拟结果表明,辅助磁场有助于提高磨料水射流加工效率和加工表面质量。
基于AMESim的大型游乐设施-青蛙跳液压提升系统建模与同步研究
为提高大型游乐设施的安全性和可靠性,非均匀负载工况下液压提升系统双液压缸不同步的问题需要得到解决。以6人舱青蛙跳液压提升系统为研究对象,提出基于分流集流阀的同步方案,并根据液压提升系统的运行原理及其主要部件的性能参数,建立AMESim模型仿真分析。仿真分析表明,该同步方案能够在不影响系统稳定时间、不增加系统复杂度的前提下,显著改善液压缸的同步性能,将两侧液压缸运行速度同步误差控制在0.4%,活塞杆满行程时两侧液压缸相对位移约为0.019 m,完全满足安全运行的需要。
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