气缸盖脆断裂纹分析及热处理工艺优化
发动机在路试过程中发生油水混合现象,泄漏检查发现气缸盖水道螺塞处产生裂纹。通过计算机辅助工程(CAE,Computeraided engineering)、力学性能、金相组织和断口等分析方法分析了裂纹产生的原因。为了减少气缸盖开裂风险,优化热处理工艺,并对优化方案进行了检验与验证。结果显示,批量生产的气缸盖综合力学性能完全满足产品质量要求,经台架试验和路试均未出现裂纹。
考虑伺服阀动态非线性特征的电液振动台建模
在许多常见的电液振动台仿真模型中,都将伺服阀假设为线性或忽略其开口一频响动态特性,这样构造的仿真模型在处理离心场下的地震波再现时将存在明显的高频段失真现象。以MATLAB/Simulink软件为工具,重点设计了能够体现开口一频响非线性动态特性的伺服阀仿真模型,完成了电液振动台的建模,并通过仿真验证了该模型的有效性。
基于FPGA的电液振动台数字伺服控制器设计
传统电液振动台的伺服控制为模拟控制。为了克服模拟伺服控制器的不足设计了采用FPGA的电液数字伺服控制器采用经典的PID控制算法。实验结果表明:所设计的数字控制器具有动态响应的快速性和静态的精确性比模拟控制器的性价比高。
同步性对“双缸多阀”电液振动台性能的影响
为了克服电液振动台伺服阀频响在高频段的衰落特性,离心机机载电液振动台采用了“双缸多阀”的技术路线来减小单个伺服阀的开口。由于需要对两个伺服阀一液压缸系统进行独立控制,因此两缸之间的同步程度将对整个系统的性能产生影响。文中采用Matlab/Simulink软件建立“双缸多阀”电液振动台系统仿真模型,对该问题进行了定量分析并提出了实现“双缸多阀”方案的一些基本要求。
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