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基于3D打印技术的气缸盖自补缩低压铸造工艺优化研究

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资料大小
2.14 MB
文件类型
PDF
语言
简体中文
资料等级
☆☆☆☆☆
下载次数
85

简介

液压导航网
某型号铝合金气缸盖采用传统低压铸造工艺生产时,喷油器孔附近频繁出现气孔和缩松缺陷,导致铸件出现渗漏现象。采用MAGMA铸造过程模拟仿真软件对铸造工艺进行模拟仿真优化,结合3D打印砂芯技术,通过优化铸造工艺设计、调整低压铸造曲线,消除了铸造缺陷,并提出了一种自补缩无加压低压铸造工艺,提升气缸盖铸造良品率,为气缸盖铸造工艺提供新方向。
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