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烟厂除尘系统进气口气动噪声数值研究

作者: 汤泽政 伍奕桦 徐新明 童成彪 来源:重庆理工大学学报(自然科学) 日期: 2022-11-03 人气:168
烟厂除尘系统进气口气动噪声数值研究
以湖北某烟厂除尘系统的进气口为研究对象,采用CFD软件Fluent和声学软件LMS Virtual.lab联合仿真建立带阀门除尘系统进气口模型,通过所建立数字化模型分析阀门气动噪声产生原因,探讨气体流经管内阀门产生气动噪声的特性,研究阀门开度对噪声的影响规律,并对阀门进行开孔结构优化。结果表明,除尘系统进气口的气动噪声主要集中于低频范围。阀门开度影响气动噪声的声压级,但不改变频谱特性,在30°~75°不同阀门开度下,阀门每增加15°,最大声压级下降差值分别为6.62、5.42、1.43 dB。最大声压级和声压级均值随阀门开孔的孔数增加而降低。在9孔情况下的声压级均值比无孔降低25.69%,相关结果可为基于多软件联合仿真在烟厂除尘系统进气口降噪设计提供参考。

31.5MN快锻液压机蓄能器快锻控制特性分析

作者: 杨继东 王昌垒 苏振华 来源:重庆理工大学学报(自然科学) 日期: 2022-10-28 人气:78
31.5MN快锻液压机蓄能器快锻控制特性分析
针对31.5MN快锻液压机功率浪费严重的问题,在分析已有快锻回路的基础上,研究采用蓄能器的新型节能快锻回路,分析蓄能器快锻回路的工作原理,建立电液比例插装阀、蓄能器、工作缸子系统、回程缸子系统、负载子系统的动态数学模型,在此基础上建立整个液压机快锻回路的数学模型。用Matlab/Sumlink对所建模型进行仿真,结果表明,采用蓄能器实现快锻节能是可行的,蓄能器快锻回路能够满足快锻特性的要求。

400t全自动粉末液压机压坯密度分析与参数设计

作者: 杨继东 宋朝阳 来源:重庆理工大学学报(自然科学) 日期: 2022-10-28 人气:95
400t全自动粉末液压机压坯密度分析与参数设计
在400 t全自动粉末液压机的研制过程中,为了得到质量较高的压坯,通过Matlab计算与实验比较的方法,得出了压力、装粉高度、压缩比、压制速度等对压坯密度的影响以及使压坯密度均匀的条件。根据江东机械厂提出的技术指标,参照有关技术资料,结合国内外现有粉末压制设备的特点,进行了400 t全自动粉末液压机的压制因素分析与参数设计。

ZYW-1200煤矿用全液压钻机动力头的设计与制造

作者: 郑竹林 来源:重庆理工大学学报(自然科学) 日期: 2022-10-14 人气:121
ZYW-1200煤矿用全液压钻机动力头的设计与制造
根据钻机的关键部件动力头的设计要求,提出了ZYW-1200煤矿用全液压钻机动力头设计方案,重点阐述了减速箱、齿轮和主轴等关键自制件的设计过程、力学性能和加工工艺。经使用表明,采用该方案制造的动力头各项性能均达到设计制造要求。

板簧刚度对结晶器液压振动装置特性的影响

作者: 王庆 彭晓华 曾珊 陈南菲 来源:重庆理工大学学报(自然科学) 日期: 2022-10-13 人气:172
板簧刚度对结晶器液压振动装置特性的影响
通过对结晶器液压振动装置的动力学模型进行分析,得出板簧刚度对驱动油缸选型、振动装置动态特性有着重要的影响的结论,并通过有限元分析方法,计算出不同板簧厚度和结构优化后模型的固有频率,对工程设计提供理论指导。

采用电控液压制动系统的SUV防侧翻鲁棒控制

作者: 金智林 马翠贞 张甲乐 乔建龙 来源:重庆理工大学学报(自然科学) 日期: 2022-10-09 人气:164
采用电控液压制动系统的SUV防侧翻鲁棒控制
为改善运动型多功能汽车(SUV)主动防侧翻能力,提出基于电控液压制动系统的鲁棒防侧翻控制方法。考虑汽车的纵向、侧向、横摆、侧倾以及4个车轮的运动,建立8自由度非线性汽车模型;以线性3自由度侧翻系统为参考模型设计鲁棒控制器,以横向载荷转移率作为侧翻评价指标,应用差动制动原理分配横摆力矩控制多自由度车辆;用AMESim软件建立电控液压制动系统模型,用于控制各轮制动力矩;选取J-Turn及Worst-Case典型侧翻工况进行数值仿真,分析防侧翻控制方法对不同行驶工况的适用性。结果表明EHB系统能够满足防侧翻制动要求;该方法能有效减小横向载荷转移率,降低SUV侧翻危险。

核级石墨密封垫片压缩蠕变性能研究

作者: 马俊宏 沈火明 刘娟 王宇星 傅孝龙 来源:重庆理工大学学报(自然科学) 日期: 2022-02-08 人气:81
核级石墨密封垫片压缩蠕变性能研究
密封垫片的压缩蠕变性能是影响密封系统安全性和可靠性的重要力学性能之一,为研究现代核电运行系统中核级石墨密封垫片的蠕变性能,基于垫片压缩蠕变模型试验以及数值模拟,对比分析了预紧应力、服役温度以及垫片径向尺寸等因素对压缩蠕变性能的影响。试验结果表明:密封垫片存在一个使垫片金属环与法兰发生接触的门槛应力。在蠕变过程中,垫片压缩蠕变量随着环境温度的升高而增加,随着螺栓预紧应力的增大而增加,但垫片蠕变量受径向尺寸的影响较小。综合不同工况下垫片蠕变结果,发现其最大蠕变率为3.5%,远低于现行核电工程中对密封垫片蠕变性能的规范要求。研究表明:核级石墨密封垫片处于高温或高压环境下均具有较好的抗蠕变性能,可满足核电密封系统的可靠性要求。

基于改进Bingham模型的磁流变阻尼器力学建模及试验研究

作者: 祝世兴 杨丽昆 魏戬 祝恒佳 来源:重庆理工大学学报(自然科学) 日期: 2021-12-23 人气:120
基于改进Bingham模型的磁流变阻尼器力学建模及试验研究
磁流变阻尼器是一种阻尼可调的半主动智能控制器件,其磁流变液黏度随外加磁场强度而发生变化,因此磁流变阻尼器表现出复杂的非线性动力学特性。经典Bingham力学模型无法精确描述磁流变阻尼器在不同输入电流工况下力与速度之间的非线性关系,对实现磁流变阻尼器的输出阻尼精准控制存在难度。通过台架试验研究磁流变阻尼器的动态力学性能,提出了一种改进的Bingham力学模型—Rational函数模型。根据试验结果,通过最小二乘法对Ra-tional函数模型进行参数辨识,进一步建立各参数与电流之间的映射关系,并在Matlab/Simulink环境中对磁流变阻尼器在不同输入电流下力与速度之间的非线性关系进行仿真分析。结果表明:Rational函数模型可改进多项式函数模型在电流低于0.5 A时高速段存在的不稳定性和在速度换向拐点处拟合效果不佳的缺陷,在全工况下模拟磁流变...

模糊PID控制10 MN液压机阀控马达转速研究

作者: 王明锦 孙春耕 董湘湘 李骥鹏 来源:重庆理工大学学报(自然科学) 日期: 2021-11-10 人气:78
模糊PID控制10 MN液压机阀控马达转速研究
设计了一种以液压马达驱动的10 MN液压机,为了研究液压机工作时的动态特性,以其电液伺服比例阀控液压马达速度控制系统为研究对象,利用AMESim和Matlab/Simulink两个软件独特的功能优势,搭建电液伺服比例阀控马达系统的机械模型和控制模型,进行联合仿真。对液压马达的转速采用模糊PID控制算法,并与传统PID控制算法进行比较分析。仿真结果表明:模糊PID控制算法在电液伺服比例阀控马达转速控制上,响应时间明显比常规PID控制策略更短,具有更小的超调量和更好的追踪性能,控制效果明显优于常规的PID控制方法。

汽车电动助力转向系统性能测试系统设计

作者: 廖林清 石宏春 张君 王伟 来源:重庆理工大学学报(自然科学) 日期: 2019-08-13 人气:215
汽车电动助力转向系统性能测试系统设计
根据汽车电动助力转向系统性能测试台架试验要求,采用VB6.0作为测试系统软件开发平台,以MPC08SP运动控制器作为交流伺服电机的上位控制单元对输入端转角、转速等进行控制,采用电液比例控制方式对输出端力、速度等进行加载,实现不同工况下转向阻力矩的模拟加载。最后对某技术成熟的电动助力转向系统进行性能测试。试验结果表明:该测试台架能稳定运行、测试精度高,可快速地实现电动助力转向系统自动化测试。
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