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点火控制系统故障原因分析及改进措施

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  一、概述

  大坝发电有限责任公司共有#4台300MW的燃煤机组,每台机组有五台磨组,对应1-5层点火控制系统,每层分为A、B两组,每组包括两支油枪,两套高能点火装置,一个油阀,一个雾化阀,一个吹扫阀,每组为一个独立控制系统。目前,#1炉将油阀、雾化阀和吹扫阀合为一体,用一个阀的不同位置来实现三个阀的功能,故称为三位一体阀。

  

  二、点火系统的现场控制过程

  点火系统的现场控制过程如下图所示:通过在操作员站上发出指令信号,经过DCS控制系统进行信号处理后,将指令信号发送至现场设备,使现场的油枪、点火枪以及三位一体阀的控制电磁阀带电,从而达到控制油枪和点火枪的插入(或退出),来实现三位一体阀的打开(或关闭)的目的。当现场的油枪、点火枪以及三位一体阀动作到位后,通过到位行程开关将到位信号经由DCS控制系统送回到操作员站,此时控制过程完成。

  三、故障原因分析

  点火控制系统在锅炉燃烧系统中起着至关重要的作用,一旦出现故障,就有造成锅炉灭火的危险。大坝发电有限责任公司#1炉点火控制系统随着设备的逐渐老化,故障也逐渐增多,造成消缺时间延长,消缺压力增大,不利于安全生产。根据统计在#1炉点火控制系统故障中,三位一体阀出现故障率为74.1%,油枪故障率为18.5%,点火枪故障率为7.4%。所以说三位一体阀故障是造成#1炉点火控制系统故障的主要原因,其三位一体阀故障的原因有以下几种:

  1.电磁阀密封圈失效

  将2010年4月更换下来的7个电磁阀全部进行了解体检查,结果表明:所有检查的电磁阀密封圈外观检查均完好无损,并且弹性良好,符合密封要求。

  2.电磁阀控制方式不正确

  单电控电磁阀接收长指令信号,长带电,电磁阀气路切换取决于线圈带电与否。双电控电磁阀接收脉冲信号,短暂带电,电磁阀气路切换取决于哪侧线圈带电。经现场检查:所有电磁阀为双电控电磁阀,控制方式是长带电方式,不符合电磁阀特性要求。

  3.电磁阀备品质量差

  对部门定购的#1炉三位一体阀所使用的电磁阀备品情况进行调查,结果表明:部门定购的电磁阀为SR系列电磁阀产品,备品质量符合规定。

  4.现场环境温度高

  使用红外线测温仪,不定时的对五台磨10组点火系统的环境温度进行了测量,结果表明:现场测试的10组点火系统环境温度均在电磁阀规定的工作温度范围内。

  5.电子间温度超标、电子间湿度超标

  电子间墙面上悬挂有温湿表进行监视。查阅《#1炉电子间值班巡检记录》,对2010年2月至4月电子间的温度湿度进行了抽查统计,结果表明:电子间温度、湿度符合规定,能够满足设备运行要求。

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