日立ZAXIS330型挖掘机常见液压故障及分析排除
液压系统由机械、液压、电气及仪表等元件组合而成,因此在分析液压系统的故障时必须先了解整个液压系统的传动原理、结构特点和元件及材料配置情况。由于液压系统是密封带压系统,管路中油液的流动情况,液压元件内部的零件动作和密封是否损坏都无法直观看到,因此对故障现象的分析尤为关键。下面就常见故障案例进行逐一剖析。
1 故障案例一
故障现象:有时出现液压动作、行走速度很慢的现象,不能正常挖掘作业
故障原因分析及排除:(1)根据这一现象,先检查发动机的动力输出。起动检查,发动机输出功率正常,排除由于发动机动力输出不足造成的故障。(2)翻阅故障手册,我们怀疑可能是由于工作伺服活塞保持在最小比例造成。造成这一情况可能是泵位移电磁阀、DP传感器(压差传感器)或者是泵位移角传感器(A传感器)出现故障。
因此:(1)首先检查泵位移电磁阀。检查发现连接器输入正确、线路无老化断裂情况。(2)检查A传感器及线路。启动发动机,接上泵压力测试仪,进行各种动作,发现主泵泵2的压力只有2.6MPa,远低于泵1的工作压力33.4MPa,据此,对泵2的A传感器线路和接头进行检查,无发现问题。我们对泵1、泵2的A传感器进行调换,重新测试,此时测试仪显示泵2的压力为33.2MPa,而泵1显示的工作压力为2.7MPa,由此,我们判定泵2的A传感器本身故障,无法给MC(主控制器)正确的压力信号,造成以上故障现象。更换新的A传感器,重新启动测试,泵2的测试压力达到34.2MPa,做行走、各种动作,速度明显加快,恢复正常水平。
2 故障案例二
故障现象:斗杆油缸伸出(收臂动作)慢,但伸臂动作正常,测试发现,伸臂全程约耗时7秒,而收臂耗时达到16秒之多。
故障原因分析及排除:根据这一故障现象分析,导致这种故障的原因主要:
(1)主溢流阀异常,比如设定压力不正确。(2)先导阀故障,比如损坏或卡滞。(3)先导泵损坏。
因此由简单入手,先检测溢流阀,操作斗杆油缸伸出或收回动作,接入压力测试仪泵输出压力,发现泵的输出压力改变,说明泵工作正常。用Dr/Ex监控功能仪检查压力差,结果发现压力差都在1.4Ma以上。由此,确定主溢流阀设定压力不正确,调整溢流阀设定压力,使之压力差在1.0MPa以内。操作检验,斗杆油缸伸出速度比调整前快了很多,耗时大约8秒。
3 故障案例三
故障现象:斗杆油缸自动缓慢伸出(前倾),伸出和收回动作都很慢,负载时无动作,而其它执行动作正常。
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