三菱PLC系统和组态软件在磁粉自动化生产线上的应用
1 引言
传统的磁粉生产线采用的是继电器控制系统,自动化程度低,可靠性差,维护难度大,已满足不了用户需求。本文中采用三菱PLC和MOVICON组态软件组成控制系统,使得整条生产线实现自动控制及终端监控保护,提高了关键工艺的生产精度,降低了工人劳动强度,提高了生产效率。
2 生产线工艺流程简介
磁粉生产时需要根据不同的牌号选择组分,然后依次进行分散砂磨搅拌、煅烧和筛选等工艺得到最终的成品颗粒。主要工艺流程如右图l所示。其中最关键的工艺部分为配料工艺和煅烧工艺。
为实现进料,并进料量大小根据生产要求连续可调,采取定量进料装置。配料工艺流程如下:按下PC机上配料启动按钮,系统首先检测各原料仓的料位均非低料位,选择氧化铁料仓或备用仓,然后等待分散机的请求配料信号,否则,不启动配料秤。当配料秤的启动条件满足后,系统按PC机预先设定好的大加水、氧化锰、氧化锌、氧化铁、小加水的配比重量进行称量。(配比重量可以在F800配料仪表上进行任意更改)。煅烧工序则对预烧反应所需的温度,压力及气氛要求,采取温度、压力控制装置且可实现自动调节,从而更适合于高性能铁氧体的湿法预烧。
3 控制系统简介
磁粉自动化生产线控制系统采用三菱CCLINK现场总线控制,在中央控制室设有各工艺段主控制柜及中央操作台,在中央操作台上装有两台P C机及各种反应现场温度、压力及重量的仪表,其中一台P C机作为整个制粉线的监控,现场装有四个摄像头监视生产设备运行情况,另一台PC机作为制粉线控制系统上位机,采用MOvI CON监控软件,监控制粉线各生产设备运行状态,包括手动、自动、停止、急停等状态。在各工艺段装有现场小控制箱,箱体面板上有简单操作按钮及指示灯,内有CCLINK I/O模块,与现场控制电磁阀、位置开关、料位计、按钮等相连。中央控制室PLC与各现场C CLINK模块组成C CLINK现场总线控制。
4 PLC系统
4.1硬件配置
三菱Q系列PLC是模块化的PLC系统,满足大、中规模系统要求,为适应各种自动化控制任务,模块可自由扩展。本控制系统采用的CPU为三菱Q06H。为满足分析、统计生产线检测和控制对象的功能要求,整个系统需要一块以太网模块QJ71E71-100、四块CCLINK远程通讯模块QJ6lBTllN、四块模拟量输入输出模块Q68ADI、七块输入模块QX40、九块输出模块QYl0和19块CC LINK现场输入输出模块。图2为硬件组态。
4.2程序设计
P L C系统主要任务是完成生产线设备的手动、自动逻辑控制。采用LAD梯形图模块化编程,程序可读性强。根据工艺要求设置了9个程序块:配料程序块,分散1程序块、预烧程序块、分散2程序块、搅拌1程序块、搅拌2程序块、红喷程序块、成品程序块和数据传输程序块。配料工艺是整个生产线的核心工艺,以下简单介绍PLC系统在配料工艺中的应用:
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